全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

为了保证孔板流量计测量

本文章主要介绍了:为了保证孔板流量计测量,孔板流量计安装安装方向,孔板流量计北京清扬,为了保证孔板流量计测量等信息

南京驰浦精密仪器有限公司专业研发与销售孔板流量计。zui可靠的产品,zui优惠的价格,欢迎您致电!。徐晓丹::www.chipuyb.com
一、产品概述
CPLG系列一体化孔板流量计,是我公司研制开发的一种智能型孔板流量计。该产品已获国家权。用途:可广泛应用于石油、炼化、化工、天然气、冶金、电力、制药等领域中,各种液体、气体、天然气及蒸汽流量的测量和计量。变送器输出的模拟信号或数字信号可与计算机联网,也可输送给各种流量仪,实现远程流量显示或控制。
1.一体化式结构、流量测量
2.测量精度高,量程比宽
3.zui小压差可达30mmH2O
(为了保证孔板流量计测量)

E+H孔板流量计主要由孔板、导压管路和差压变送器三部分构成。孔板是流量计的节流元件,它将介质流量转换成差压。差压大小再经导压管路传递至差压变送器膜盒的正负压室,正负压室的隔离膜片通过硅油填充液将差压传递给测量膜片,使得测量膜片左右偏移。测量膜片作为电容式差压变送器差动电容的一个电极,与两固定电极组成差动电容器。测量膜片的左右偏移改变了差动电容的大小,将差动电容加到差压变送器的电路中,再经放大变换成4~20mA标准信号,并以流量的形式显示出来。1E+H孔板流量计测量误差产生的原因及消除办法简单地说,测量误差主要是由安装不规范、维护不及时或误操作、工艺系统或工况改变这三个原因引起的。1.1E+H孔板流量计的孔板安装不规范虽然标准节流装置孔板的设计计算是通过大量实验总结出来的[5],不需要实际标定就可直接投入使用,但在安装过程中有可能出现以下几项不规范甚至错误的情况,从而导致测量误差的产生。①孔板前后直管段不符合要求:孔板前后直管段的作用就是为了保证管道内流体的流动稳定,但由于工艺管道上常有拐弯、分叉、汇合等阻力件出现,使流体由稳定变为扰动,从而导致测量误差。消除办法就是按照前后直管道要求,合理设计节流装置的安装位置。②孔板片上下游面受损或孔板法兰垫片凸出管道内:在运输孔板或施工人员安装孔板过程中,容易造成上下游面受损或法兰垫片凸出管道内,从而导致测量误差。消除办法就是提高施工人员的技术素质和责任心。施工人员在安装孔板前应仔细检查孔板片,若发现孔板片上下游面受损,应及时更换;在安装孔板过程中应避免损坏孔板片;安装法兰垫片时,要使法兰垫片中心线和管道中心线一致。③孔板上下游面反装:安装前,应正确辨认管道内介质流向及孔板方向,否则将导致测量值偏低。这是因为施工人员的粗心所致,消除办法就是在安装孔板时,使孔板上标有“+”的面处在流向的上游侧。④不同孔板装错位置:这种情况一般在试车阶段特别容易出现。在试车阶段,各工艺管道需要多次吹扫,频繁拆装孔板。若孔板尺寸一样,稍不注意就会出现差错,调换孔板即可恢复正常。1.2E+H孔板流量计的导压管路安装不规范导压管路的主要作用是用来传递孔板产生的差压。导压管路安装不规范会造成差压变送器的正负压侧产生附加误差,从而产生测量误差。根据一般技术规定,导压管路的敷设长度应在3~50m之间。导压管路太短,流量测量波动大;太长,则产生测量滞后。在测量液体流量时,敷设导压管路应保证水平管线有1∶12的坡度,使得管道内充满液体,以免产生测量误差。消除办法就是按照技术规定和设计施工。在测量蒸汽流量时,导压管路中正负压侧冷凝液罐的取压端不等高。这种情况会产生附加静压误差。消除办法为正确安装冷凝罐,以保证取压端等高。在设计导压管路的取压方式时,根据测量介质为液体、气体或蒸汽的不同,一定要按照有关原则进行设计。除了要注意取压口的方向之外,还应根据实际情况增加集气器、沉降器或冷凝器[6]。1.3E+H孔板流量计的差压变送器安装不规范E+H差压变送器安装环境太差,如震动大、尘土大或者有强腐蚀性的介质。消除办法就是按照有关技术规定选择合适的位置来安装E+H变送器;若必须在特殊情况的环境下安装,则应按照现场实际情况增加防护措施,如增加防护箱或者固定支架。1.4孔板变形或结垢孔板在试车吹扫过程中未及时取下,被管道中杂物冲击变形;孔板长期受工艺介质腐蚀和冲刷造成一定程度的变形。孔板变形使得孔板产生的差压值出现偏差。消除的办法是要定期拆卸检查,发现变形应及时更换。孔板在测量蒸汽、易固化的介质时,孔板内表面会结垢,使得孔板开孔尺寸变小,孔板产生的差压值变大,出现测量误差。消除办法是要定期拆卸检查,发现结垢应及时清洗。1.5E+H孔板流量计的导压管路堵塞或泄漏测量粘稠易结晶的介质时,常因伴热等原因造成导压管、截止阀堵塞,使得输入给差压变送器的差压值发生变化,产生测量误差。消除办法是按时巡检,进行排污清洗或用手压泵疏通。测量高压或腐蚀性介质时,常常会出现导压管或接头泄漏,造成压力损失、产生差压偏差。消除办法是按时巡检,堵塞漏洞。1.6其他原因①变送器零漂[7]E+H差压变送器经过长期的使用,零点会发生一定程度的漂移,从而产生偏差。通常是对变送器进行校验来消除。②误操作对于设计有隔离罐或冷凝罐的流量测量,由于E+H差压变送器的三阀组(正压阀、负压阀和平衡阀构成三阀组)操作不当,会造成介质流失,从而产生附加误差。消除办法是在操作三阀组时,在平衡阀开启的情况下严格避免正、负压阀同时打开的状况。这种问题一般情况下不会出现,实际出现时,可能引起相当大的测量误差,应引起我们极大的重视。③工况发生改变实际工艺介质与设计时的介质在温度、压力、密度、粘度等参数方面存在不一致,这样经补偿后所得的流量与实际流量产生差别。消除办法是认真核实设计资料及相关参数,并按照实际情况进行修订,保证测量的准确性。④系统技术改造由于系统改造,造成流量值超出原设计上限,或者造成管道内介质的状态发生改变,从而引起测量误差。消除办法是根据系统改造后的实际情况,重新修改工艺补偿参数,以满足工艺测量精度要求。通过以上所述,使我们能够快速地找出E+H孔板流量计测量误差产生的原因并将其消除。产生测量误差的原因很多,实际工作中应区别对待。对于刚施工投用的流量计,其测量误差产生的原因多是安装不规范或错误安装所致;对于长期投用的流量计,测量误差产生的原因多是维护不及时或误操作;对于技改后出现的测量误差,多是系统或者工艺方面的原因。从应用角度来讲,上述经验是非常有效的。
(为了保证孔板流量计测量)

公司热销产品:磁翻板液位计|浮球液位计|孔板流量计|弯管流量计
(为了保证孔板流量计测量)

(为了保证孔板流量计测量)

通常会出现流量指示不准确,大部分是使用的问题。不过可能的原因也有很多,像是高低压侧导压管安装反了,造成流量漂零。管道前后直管段没有满足孔板的测量要求,造成介质达不到紊流状态。变送器安装位置不准确,导致测量端气液两相造成流量不准确。信号传输电缆存在共模干扰,造成流量偏大或者偏小。如果测量介质是需要温压补偿的,考虑DCS温压补偿模块的运算公式是否恰当。
等等原因都是有可能的。但是具体的还得根据在使用中的情况分析。如果实在找不出来就去找专业专家,在西安的话,宏沛测控仪表这家还不错的是专门生产流量计的。
(为了保证孔板流量计测量)

(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以:
(4)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
(5)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%
(6)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%
(7)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。
(为了保证孔板流量计测量)

要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的.二、玻璃转子流星计的刻度修正玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。考虑到环保仪器使用转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。下面是转子流量计流量一般表达式是不考虑介质粘度影响的计算式。从(1)式可明显得出:当一台流量计浮子位置高度确定后,被测介质密度ρ是***的变数,如果被测介质密度不同,则介质通过流量计的流量也不同。因此,刻度修正实际上也就是流量修正。如果两种不同密度ρ1、ρ2的介质分别通过同台转子流量计时。乌鲁木齐横河高低温型涡街流量计。哈密流量计生产厂家
(为了保证孔板流量计测量)

了解更多关于:孔板 临界流量计,气体孔板流量计标定,孔板流量计的孔流系数增大,孔板和平衡哪个流量计更准,孔板流量计安装方向图,dn32孔板流量计,孔板流量计动压,孔板流量计焊接安装要求,孔板流量计是将一直径d,孔板流量计流量电流差压换算,孔板流量计算流量公式,腾讯孔板流量计原理动画,孔板流量计说明书,流体倒流时孔板流量计显示,孔板流量计 英文,315抽放管如何按孔板流量计,孔板流量计 孔距,孔板流量计正压是管道压力么,孔板流量计测量误差大是什么原因,板孔流量计实验报告
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处